煤化工高鹽廢水二次反滲透處理_西安安水處理廠家
2022-01-05 來自: 西安康諾環(huán)??萍加邢薰? 瀏覽次數(shù):458
煤化工高鹽廢水二次反滲透處理。
西安安水處理廠家文章:是一家以煤為原料,通過氣化工藝合成氣制甲醇,再由甲醇制成烯烴的煤化工企業(yè)。其生產(chǎn)過程產(chǎn)生大量化工生產(chǎn)廢水,經(jīng)廠內(nèi)深度處理后會(huì)產(chǎn)生大量高鹽廢水。然而,煤化工企業(yè)的生態(tài)環(huán)境往往非常脆弱,企業(yè)往往建立在缺水地區(qū)。如果這些高鹽廢水直接排放,會(huì)給企業(yè)周圍環(huán)境帶來很大的污染和破壞。因此,考慮使用反滲透技術(shù)來處理大多數(shù)廢水。本文采用雙級(jí)反滲透系統(tǒng),進(jìn)入連續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),進(jìn)一步處理產(chǎn)品中的水,以滿足企業(yè)的水和環(huán)保要求,獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
進(jìn)口水質(zhì)及處理要求。
本工程高鹽廢水來自上游再生裝置產(chǎn)生的濃水,水量為100m3/h。pH7~9進(jìn)水電導(dǎo)率為5000~65000μS/cm,硬度可達(dá)1000mg/L.Cl-1200mg/L??梢?(1)電導(dǎo)率高,波動(dòng)范圍大,高濃度氯離子對(duì)金屬設(shè)備腐蝕性強(qiáng)。(2)硬度高,膜表面容易產(chǎn)生無機(jī)鹽垢,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。本工程廢水最終導(dǎo)水率≤500μS/cm/cm,導(dǎo)水率>1000μS/cm。
二是工藝選擇與系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
根據(jù)污水的水質(zhì)特點(diǎn)和處理要求,本工程采用兩級(jí)反滲透系統(tǒng)進(jìn)行處理,工藝流程見圖1。
高鹽硬度,無機(jī)鹽結(jié)垢對(duì)RO系統(tǒng)影響很大。若不去除,反滲透膜將嚴(yán)重堵塞。因此,在軟化高鹽廢水時(shí),要去除水的硬度,須采用石灰堿軟化法。石灰粉、純堿與水中的鈣鎂反應(yīng)產(chǎn)生碳酸鈣和氫氧化鎂,并定期排入系統(tǒng)。RO進(jìn)水要求總SDI≤5,高鹽廢水經(jīng)軟化,澄清后,上清液中仍有部分懸浮顆粒,澄清池出水需進(jìn)一步處理,以保證反滲透裝置的正常運(yùn)行。本工程采用機(jī)械過濾器,對(duì)澄清池出水進(jìn)行進(jìn)一步處理。為保證進(jìn)水硬度符合要求,本工程設(shè)置了離子交換系統(tǒng),進(jìn)一步去除高鹽廢水的殘留硬度。為滿足RO進(jìn)水溫度的需要,進(jìn)水溫度通過換熱器調(diào)節(jié),穩(wěn)定在25~30℃。進(jìn)入一級(jí)反滲透設(shè)備前須加入還原劑(含磷小分子),還原劑的作用是控制反滲透進(jìn)水中的余氯,保證進(jìn)水系統(tǒng)不被氧化,進(jìn)一步去除。
二次反滲透系統(tǒng)的設(shè)備配置見表1。
三是系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。
預(yù)處理后,高鹽廢水進(jìn)入二次反滲透系統(tǒng),溫度約30℃.pH9~10.10mg/L,渾濁約1NTU.Fe.Al。
3.1系統(tǒng)的脫鹽率和產(chǎn)水質(zhì)量。
在二次反滲透運(yùn)行過程中,系統(tǒng)產(chǎn)水質(zhì)量良好,產(chǎn)水各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求,產(chǎn)水作為工廠循環(huán)水回收。但當(dāng)一套反滲透裝置的回收率在50%左右時(shí),脫鹽效果基本可以維持在97.5%以上,二次反滲透裝置的回收率在92%左右,基本維持在82%以上。如圖2所示。
從圖2可以看出,一級(jí)RO脫鹽率隨著時(shí)間的增長(zhǎng)而降低。主要是由于進(jìn)水水質(zhì)的波動(dòng)和操作控制,以及膜件的局部損壞。在常規(guī)監(jiān)測(cè)中,部分膜殼體的水力導(dǎo)率異常上升,可能是安全閥泄漏造成膜元件損壞。
產(chǎn)品水力導(dǎo)率在200μS/cm以內(nèi),監(jiān)測(cè)結(jié)果見圖3。
從圖2.圖3可以看出,與一級(jí)反滲透裝置相比,二級(jí)反滲透裝置的整體脫鹽率降低較小,系統(tǒng)產(chǎn)水水力導(dǎo)率基本保持在200μS/cm以下,說明本工程采用雙級(jí)反滲透系統(tǒng)處理高鹽廢水,系統(tǒng)產(chǎn)水穩(wěn)定。工作時(shí),二次反滲透濃水導(dǎo)率在1000~12000μS/cm之間,遠(yuǎn)低于一次反滲透水力導(dǎo)率,回流后對(duì)系統(tǒng)影響不大。
3.2高濃度水中的水質(zhì)和壓力。
當(dāng)兩級(jí)反滲透系統(tǒng)在6.8~7.2MPa范圍內(nèi)運(yùn)行時(shí),一級(jí)反滲透系統(tǒng)的濃水導(dǎo)率穩(wěn)定,基本維持在1萬微秒至7.2MPa之間。生產(chǎn)出水滿足系統(tǒng)處理要求,實(shí)現(xiàn)高鹽廢水處理系統(tǒng)回用。監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖4所示。
從圖4可以看出,系統(tǒng)壓力的整體變化來自于系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間和累積污染物的增加?;瘜W(xué)清洗后,系統(tǒng)壓力降低。此外,在預(yù)處理過程中,應(yīng)確保其穩(wěn)定性,防止膜元件受到污染。
3.3系統(tǒng)清理。
在正常運(yùn)行過程中,反滲透膜元件會(huì)受到微生物、膠體顆粒和不溶性有機(jī)物的污染。這些污染物沉積在膜表面,導(dǎo)致進(jìn)水和濃水之間的壓差增大。如果超過設(shè)計(jì)值,需要清洗膜元件。根據(jù)上述污染物的清洗,選擇合適的清洗液。本工程采用酸性清洗劑和堿性清洗劑清洗反滲透膜元件,在離線循環(huán)和浸漬反滲透設(shè)備時(shí),根據(jù)實(shí)際污染情況隨時(shí)觀察清洗液的狀況,直至滿足清洗要求。首先,系統(tǒng)中的清洗液用小流量代替原水。整個(gè)過程結(jié)束后,30℃恒定清洗液在中低流量循環(huán)。重復(fù)1小時(shí),浸泡1小時(shí)。其次,在系統(tǒng)中使用高流量清洗液循環(huán)1小時(shí),清洗污染物。最后,用于清洗符合要求的洗滌劑。本發(fā)明采用0.2%鹽酸、0.1%NaOH、0.02%硅酸鈉作為堿性清洗劑。先用化學(xué)清洗劑清洗,再用清洗劑清洗。
3.4運(yùn)行能耗。
作為雙級(jí)反滲透系統(tǒng)的主要運(yùn)行能耗,計(jì)算了雙級(jí)RO系統(tǒng)的工作功率。藥物消耗主要為還原劑和阻垢劑,3mg/L計(jì),還原劑1元/kg,阻垢劑26元/kg,電費(fèi)0.5元(kW/h),系統(tǒng)運(yùn)行成本約1.8元/t。
四.結(jié)論
雙級(jí)反滲透系統(tǒng)成功處理煤化工高鹽廢水。可見,它不僅能使系統(tǒng)產(chǎn)水滿足設(shè)計(jì)要求,還能保證高鹽系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)的穩(wěn)定性,有利于系統(tǒng)產(chǎn)水的回收利用,為企業(yè)節(jié)約水資源。雙級(jí)反滲透系統(tǒng)作為處理高鹽廢水的濃縮回用單元,在整個(gè)水處理系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用,是實(shí)現(xiàn)全廠廢水處理甚至零排放的重要環(huán)節(jié),也有利于企業(yè)的環(huán)保需求。